“搞得自己一身油污,你圖啥呀!”井場職工對正在設備邊上檢查和琢磨的朱晉調侃道。 “行業形勢現在這么嚴峻,作為一個管設備的干部,如果不能在設備上找出效益,就是我的失職。”朱晉嚴肅的回答。
朱晉是華北油氣分公司采油三廠設備管理科的一名年輕的副科長,在石油石化行業持續低迷的新形勢下,他堅持打破常規的工藝流程和工作方式方法,為該廠的設備管理工作探尋新“路子”,助推降本增效工作深入推進。
改造柴油發電機,嘗到效益“甜頭”
該廠管轄的渭北和洛河油田地形復雜、井場分散,由于處于建廠初期,一直采用柴油發電機供電,朱晉多次深入現場調研后發現,部分油井套管氣量較大,通常進行放空處理,不僅拜拜浪費了這些氣源,而且會埋下安全環保隱患,他匯總分析相關資料后,通過上網查、買書學,選取日產氣量合適的1-2-7p35井進行試驗,為實驗發電機安裝原油伴生氣干燥裝置和天然氣發電等裝置,將現有的柴油發電機改裝成燃氣發電,當年投入8.6萬元,9個月就收回成本。
嘗到“甜頭”的朱晉將試驗成果向上級匯報,申請擴大柴油發電機改造規模,經過兩年的推廣使用,累計改造柴油發電機18臺,節約柴油約797噸,創效548萬元。
引進新工藝,節約油料成本顯著
作為一名年輕的中層干部,他做事敢破敢立,為了進一步推進降本增效工作深入開展,實現成本更低、效益更大,他通過深入研究分析油水井生產動態和設備能耗變化,引進發電機伺服控制系統, “現在的WT75一臺50KW的發電機已經取代之前的三臺30KW和一臺50KW發電機,供給連同WT76、WT77、WT78在內的四個井場的14臺抽油機和其他加熱、銷油設備正常運行”該廠的前線指揮所里,技術人員們在一起“數”著實驗帶來的好效益。
“比以前安全多了,上次抽油機卡泵了,我立馬跑過去準備關停抽油機,沒想到他竟然自動跳閘了,要是擱以前的話,慢一點都有可能把發電機給燒了”井場采油工王宏佑開心的對到他井場了解情況的朱晉說。
該廠全年共計引進安裝電機伺服柜18套,減少柴油發電機9臺,節約柴油291噸,節省油料消耗費用約175萬余元,降本增效成果顯著。
轉變工作理念,大幅提升資產利用率
在做好降本增效工作的同時,他堅持“今天的投資是明天的資本”理念,加大井場易損設備的修舊利廢力度,邀請設備廠家深入一線井場,對基層隊維修員人和技術進行培訓,并結合一線井場分散,集中學習難得實際,將一些重要設備的操作和維修流程拍攝成視頻,安排專人將其拷貝給一線井場職工,讓職工利用工作之余進行自學,并創建設備技術交流QQ群,設備廠家可直接對一線職工的技術難題進行解答,為設備的修舊利廢和再利用創建技術支持平臺。 今年以來累計修舊利廢、盤活存量資產抽油機47臺,儲油罐94具,清水罐78具,柴油方艙電站47套,注水泵21套,野營房13個,單井技術管線利用廢舊油管45千米,節約投資1430萬元,設備綜合利用率由85%提升至96%。(任宏亮 孔令軍)
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