一月份計劃實施新井投產(chǎn)2口、增壓措施5口、實現(xiàn)銷油600噸、日產(chǎn)氣量49萬方……
進入2020年以來,東北油氣分公司松原采油廠堅持問題導向、效益導向,從運行提效、措施增效、管理保效三線發(fā)力,確保天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)運行,為冬季保供做貢獻。
強化運行提效率。松原采油廠突出日清日結、超前運行、快速響應,用好信息化監(jiān)控、數(shù)據(jù)在線采集等手段,對生產(chǎn)異常進行超前預警,提前消缺。采油廠腰西區(qū)塊井由于井筒積液,造成氣井壓力快速下降。采油廠技術部門協(xié)同腰英臺管理區(qū)立即組織力量進行攻關難題。優(yōu)選DB33-6-2井、DB33-1-4井和DB33P1井下泵機抽措施,積極組織人員進行投棒排液,釋放氣井產(chǎn)能,合計投棒89根12井次。實現(xiàn)日產(chǎn)能力增加0.7萬方/天。龍鳳山集氣站700KW加熱爐出現(xiàn)故障,龍鳳山采氣區(qū)快速響應,提前24小時完成加熱爐整體更換、設備調試投運工作。新井北213-6HF井傍晚6時投產(chǎn)進干后,采氣區(qū)連夜組織調試、伴熱、處理加熱撬凍堵開井,當晚8點,氣井順利投入生產(chǎn)。
優(yōu)化措施增效益。松原采油廠細算效益賬、長遠賬,通過優(yōu)化工作量和措施實施,確保投入產(chǎn)出效益最大化。
針對龍鳳山區(qū)塊低效無效井治理難題,采油廠先算后干,算贏再干。北201-12HF井地層出液量大,松南檢修期間由于管網(wǎng)憋壓,導致攜液困難。采油廠通過不斷調整、排液,該井成功恢復高壓生產(chǎn),調整后,氣量較檢修期間每天增產(chǎn)1萬方。
采油廠技術人員通過petrel建模,了解每口井的井軌跡及鉆遇儲層好壞程度,強化地質研究,指導單井穩(wěn)定生產(chǎn)。在此基礎上,創(chuàng)新工藝措施,促進老井挖潛。他們通過摸索生產(chǎn)規(guī)律,總結出氮氣氣舉、天然氣氣舉、增大壓差、小油管生產(chǎn)、泡沫排液等排液方式,改善井筒積液問題,釋放低壓積液井產(chǎn)能。龍鳳山區(qū)塊北201-16HF井、北201-5井等5口井增壓生產(chǎn),日增氣約3.5萬方,累計增氣150萬方。
精細管理保效益。針對冬季生產(chǎn)易受氣溫低、雨雪天氣影響的實情,松原采油廠根據(jù)氣井生產(chǎn)情況,提前摸索生產(chǎn)規(guī)律,建立并完善氣井“一井一策”制度,制定氣井定期清蠟、定期注醇、定期排液制度。根據(jù)現(xiàn)場氣井壓力變化、過氣聲音、外輸氣量變化、及時計量跟蹤單井生產(chǎn)動態(tài),確保出現(xiàn)異常早發(fā)現(xiàn)。嚴格執(zhí)行“一井一策”制度,發(fā)現(xiàn)異常井立即上報,積極組織注醇、排液,清蠟,調整生產(chǎn)制度,縮短響應時間,快速處理異常情況。活動期間累計甲醇解堵25井次,提前注醇24井次,成功解堵18井次。