陳勝欽是茂名石化一號(hào)常減壓蒸餾裝置四班班長(zhǎng),高級(jí)技師,1988年參加工作,28年來扎根一線,勤勤懇懇,任勞任怨。由于陳勝欽班長(zhǎng)出色的表現(xiàn),突出的業(yè)績(jī),他的多個(gè)外號(hào)也不由得傳開了。
他是“安全信得過班長(zhǎng)”
陳勝欽從嚴(yán)管治班組安全,并堅(jiān)持從細(xì)處入手,特別是一蒸餾裝置長(zhǎng)期以來都是加工高硫、含酸原油,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,隱患頻發(fā),對(duì)生產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。作為一名基層班組長(zhǎng),他牢記肩上責(zé)任,通過扎實(shí)開展“我要安全”活動(dòng),實(shí)行“多點(diǎn)、多員、全方位精細(xì)監(jiān)盤法”、“定時(shí)定點(diǎn)、重點(diǎn)加密、交叉立體式科學(xué)巡檢法”,確保裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。
今年前10個(gè)月,他帶領(lǐng)的班組排查出各類大小隱患共500多項(xiàng),及時(shí)消除了裝置油氣冷卻器冷-105大蓋焊縫漏油汽瓦斯、容-1、2汽油罐管壁腐蝕穿漏、泵28/1煤油進(jìn)口焊縫穿孔噴漏油、泵-21柴油壓力表引管脆變斷裂、減四蠟油泵29/1污油線彎頭穿孔漏油及泵28/1泵體吹掃蒸汽管沙眼漏油等6起重大事故隱患。
他是“合理化建議大王”
陳勝欽除了在保證裝置安全生產(chǎn)上下大力氣外,還積極帶領(lǐng)班員開展優(yōu)化生產(chǎn)工作,他提出將減頂油并入減三線增產(chǎn)柴油的方案,每年可增產(chǎn)柴油約26000噸,增效5000多萬元;他提出將初、常頂富氣凝析液改回常頂汽油罐回收的建議,每年可以減少汽油損失1095噸,增效540萬元。他還時(shí)刻督促內(nèi)操人員優(yōu)化操作參數(shù),卡邊控制質(zhì)量,深拔渣油,提高輕油收率為分部?jī)?yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),降耗增效創(chuàng)造條件。
近兩年多來,他共提出合理化建議1000多條,被采納的有900多條,有500多條被實(shí)施于生產(chǎn),有6條被分部評(píng)為“優(yōu)秀合理化建議”,是實(shí)至名歸的“合理化建議大王”。
他是“裝置的異味克星”
在公司提出的開展無異味裝置,花園式廠區(qū)改造活動(dòng)中,陳勝欽所在的一號(hào)常減壓蒸餾裝置有著50多年的歷史,裝置老化,設(shè)備破舊,加上長(zhǎng)期加工劣質(zhì)原油,裝置存在較為嚴(yán)重的滴漏現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)瓦斯、硫化氫、汽油味飄散不斷。為了解決這一問題,他帶領(lǐng)班員從整治現(xiàn)場(chǎng)著手,積極開展TNPM活動(dòng),從裝置現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生開始,到隱患整改,再到現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理,逐步推進(jìn),穩(wěn)步實(shí)施。他帶頭制作標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)泵,讓班員對(duì)照標(biāo)準(zhǔn),對(duì)各自負(fù)責(zé)的設(shè)備,認(rèn)真查找差距,落實(shí)整改,隱患漏點(diǎn)得以根除,異味在裝置消失,裝置也于今年榮獲中國(guó)設(shè)備管理“老驥伏櫪”獎(jiǎng)。
(茂名石化 黃美美)