11月10日,大港油田采油一廠港東二區六斷塊,今年實施的67井次油水綜合治理措施全部完成,水驅控制程度提高2.7%,注采對應率提高22.8%,自然遞減保持穩定,水驅效果得到改善。這是大港油田注水管理年活動見效明顯的區塊之一。
大港油田已動用地質儲量的79.63%為人工水驅開發,特殊的地質條件和長期水井工作量的不足,造成大部分注水開發油藏開發效果和工藝水平落后,注采完善程度低,自然遞減增大。
對此現狀,大港油田把2007年定為注水管理年,提出“投產新井必須先投水井”、“今日多注一方水,明日多增一噸油”、“多注水、注好水”等理念和原則。年初,大港油田勘探開發研究院等科研單位積極與六個采油廠聯手,以注水工程為切入點,對42個區塊,從地質、工藝、地面配套等方面編制了注水工程方案,確立了注水工程地質方案研究等科研課題,提出具體的綜合治理方案,并進行了充分論證,根據各開發方案的難易程度,分三批實施。
實施過程中,勘探開發研究院還組織了“強化注水管理,推進注水工程”勞動競賽活動,通過開展優化地質方案設計、及時跟蹤分析實施效果、深入現場解決問題,同時緊密結合工藝技術進步,優化油水井措施,確保注水工程有效開展。在此基礎上提出了注水工程區塊階段注采比達到1、分注率43%、分注合格率87%、水質達標率85%、底層壓力逐步回升的目標。
至10月底,三批注水工程方案設計水井工作量617井次,目前完成575井次,完成計劃工作量的93.2%,累計增注209.5萬立方米,增油效果明顯。42個注水工程區塊已實施新分注和重分注井125口,對應受益油井235口,見效井126口。
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。